承 德 金 炀 耐 火 材 料 有 限 公 司

冶炼护炉钛精粉焙烧球团矿

一、 概述
  钛补炉护炉技术以日臻成熟,是高炉延长寿命、提高冶炼强度、降焦、增铁最有效的手段。
  该技术起源于20世纪70年代的日本,其补炉护炉效果首先在日本神户3#高炉1850m3和加古川1#高炉2843m3得到证明。
  我国大规模实验于87年9月在湘钢进行,87年10月31日至11月2日冶金部在湘钢召开鉴定会,一至通过了着项技术成果。其后,首钢、莱钢、本钢、武钢等相继采用,取得明显效果。
  87年7月冶金部在承钢召开钛补炉护炉研讨会,正式向冶金行业推广此项技术。

钛补炉护炉用料的发展 %

护炉方法 如炉量kg/t Si Ti p 特点
低品位含钛矿集中加入 125 0.51 0.167 0.186 渣量大,磷高
高品位含钛矿长期入炉 27.5 0.40 0.163 0.065 成本高,渣量大
含钛高炉渣长期入炉 28 0.58 0.108 0.032 硅高,运输量大
高钛冷固球团集中入炉 30 0.30 0.14 0.020 生矿,高炉不顺行
钛精粉焙球团集中加入 60 0.28 0.14 0.008 熟料,炉顺行,产铁量大,量小

  在当前市场经济条件下,提高高炉寿命其效益是显见的,本企业生产高钛固球团多年,也是该产品部颁标准起草单位之一。2003年发出“钛精粉焙烧球团矿”解决了高炉吃生料的弊端,使补炉剂成为正常的球团矿入炉,确保高炉稳定运行。

二、 产品特征与标准
  承德是长江以北唯一的钒钛磁铁矿基地,有丰富的钛资源。由于钛是从铁精粉尾矿中水选而得,故其粒度过粗,100目通过率7%。硫偏高,因此造球困难,粉率高于铁球,如果再经过磨细、除硫,势必增加成本,用户不易接受。鉴于补炉、护炉加入量不大,其粉率及硫不影响高炉生产及铁水质量,也不必要存在性能过剩。这样,供需双方是双赢的。
  综上述,本产品转鼓指数作为参考指标,不作为交货条件,粉率相应放宽。

  企业标准 Q/TB-03
  引用标准:
    GB1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定。
    GB6730 铁矿石化学分析方法
    GB2007 散装矿产品取样制样通则
    GB8209 烧结矿和球团矿转鼓强度的测定方法。
    GB10122 铁矿石(烧结矿、球团矿)物理实验用试样。的取样和制样方法。

三、 护炉机理
  含钛炉料入炉还原为Ti,进入铁水,铁水含钛量与炉料中TiO2有关,使过饱和铁水析出Ti(CN),被侵蚀处为凹坑位置,因而使铁水流动平缓,就会残留Ti(CN)晶粒,因温度梯度之故补平凹处,使半熔融状态的耐火砖覆盖一层1-2mmTi(CN),这种钛化合物晶粒熔点大约摄氏3000度左右,从而使炉缸炉底获得保护。

四、 使用方法
  补炉护炉是两种概念,前者是在炉损严重时所采取的措施,即集中入炉,后者是长期养护。
  在考虑最大经济效益为原则时,生铁成份中Ti0.1-0.15为合适,超过0.15铁水流动性变差。小于0.15时无异于一般高炉炼铁。根据国内外经验,炉料中只需配加TiO2 5-10公斤/吨铁,就能收到显著效果。即每吨原料矿配加60公斤钛求为宜。

技术要求

化 学 成 分 物 理 性 能
Tfe+TiO2 TiO2 Cao/SiO2 FeO S P 抗压强度N/个球 筛分指数-5mm 粒数mm
≥60% ≥12 0.7 不大于
允 许 波 动
±0.10 ±0.10 ±0.15 4 8 0.01 >1300 <4 10-16

  钛球护炉技术也适用于转炉、平炉、钢水包,亦即试用于接触高温溶液体的内衬。
  欢迎惠顾,祝您的高炉炉龄超过12年
  销售电话:0314-4078836 13932443359 于光先生
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