承 德 金
炀 耐 火 材 料 有 限 公 司
冶炼护炉钛精粉焙烧球团矿
一、 概述
钛补炉护炉技术以日臻成熟,是高炉延长寿命、提高冶炼强度、降焦、增铁最有效的手段。
该技术起源于20世纪70年代的日本,其补炉护炉效果首先在日本神户3#高炉1850m3和加古川1#高炉2843m3得到证明。
我国大规模实验于87年9月在湘钢进行,87年10月31日至11月2日冶金部在湘钢召开鉴定会,一至通过了着项技术成果。其后,首钢、莱钢、本钢、武钢等相继采用,取得明显效果。
87年7月冶金部在承钢召开钛补炉护炉研讨会,正式向冶金行业推广此项技术。
钛补炉护炉用料的发展 %
| 护炉方法 |
如炉量kg/t |
Si |
Ti |
p |
特点 |
| 低品位含钛矿集中加入 |
125 |
0.51 |
0.167 |
0.186 |
渣量大,磷高 |
| 高品位含钛矿长期入炉 |
27.5 |
0.40 |
0.163 |
0.065 |
成本高,渣量大 |
| 含钛高炉渣长期入炉 |
28 |
0.58 |
0.108 |
0.032 |
硅高,运输量大 |
| 高钛冷固球团集中入炉 |
30 |
0.30 |
0.14 |
0.020 |
生矿,高炉不顺行 |
| 钛精粉焙球团集中加入 |
60 |
0.28 |
0.14 |
0.008 |
熟料,炉顺行,产铁量大,量小 |
在当前市场经济条件下,提高高炉寿命其效益是显见的,本企业生产高钛固球团多年,也是该产品部颁标准起草单位之一。2003年发出“钛精粉焙烧球团矿”解决了高炉吃生料的弊端,使补炉剂成为正常的球团矿入炉,确保高炉稳定运行。
二、 产品特征与标准
承德是长江以北唯一的钒钛磁铁矿基地,有丰富的钛资源。由于钛是从铁精粉尾矿中水选而得,故其粒度过粗,100目通过率7%。硫偏高,因此造球困难,粉率高于铁球,如果再经过磨细、除硫,势必增加成本,用户不易接受。鉴于补炉、护炉加入量不大,其粉率及硫不影响高炉生产及铁水质量,也不必要存在性能过剩。这样,供需双方是双赢的。
综上述,本产品转鼓指数作为参考指标,不作为交货条件,粉率相应放宽。
企业标准 Q/TB-03
引用标准:
GB1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定。
GB6730 铁矿石化学分析方法
GB2007 散装矿产品取样制样通则
GB8209 烧结矿和球团矿转鼓强度的测定方法。
GB10122 铁矿石(烧结矿、球团矿)物理实验用试样。的取样和制样方法。
三、 护炉机理
含钛炉料入炉还原为Ti,进入铁水,铁水含钛量与炉料中TiO2有关,使过饱和铁水析出Ti(CN),被侵蚀处为凹坑位置,因而使铁水流动平缓,就会残留Ti(CN)晶粒,因温度梯度之故补平凹处,使半熔融状态的耐火砖覆盖一层1-2mmTi(CN),这种钛化合物晶粒熔点大约摄氏3000度左右,从而使炉缸炉底获得保护。
四、 使用方法
补炉护炉是两种概念,前者是在炉损严重时所采取的措施,即集中入炉,后者是长期养护。
在考虑最大经济效益为原则时,生铁成份中Ti0.1-0.15为合适,超过0.15铁水流动性变差。小于0.15时无异于一般高炉炼铁。根据国内外经验,炉料中只需配加TiO2
5-10公斤/吨铁,就能收到显著效果。即每吨原料矿配加60公斤钛求为宜。
技术要求
| 化 学 成 分 |
物 理 性 能 |
| Tfe+TiO2 |
TiO2 |
Cao/SiO2 |
FeO |
S |
P |
抗压强度N/个球 |
筛分指数-5mm |
粒数mm |
| ≥60% |
≥12 |
0.7 |
不大于 |
| 允 许 波 动 |
| ±0.10 |
±0.10 |
±0.15 |
4 |
8 |
0.01 |
>1300 |
<4 |
10-16 |
钛球护炉技术也适用于转炉、平炉、钢水包,亦即试用于接触高温溶液体的内衬。
欢迎惠顾,祝您的高炉炉龄超过12年
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